φ2610型煤气发生炉扩改为
φ 2800 型锥形煤气发生炉总结
秦皇岛市昌黎华工总厂史建于1974年,经历次改造,现合成氨生产能力5.5万吨/年,原共有φ2610型煤气发生炉5台,以阳泉混洗煤为主,开4台炉供4M8(3A)机型8机生产,日产氨在150T左右,白煤耗在1350㎏/顿氨左右。随着近年来能源紧缺,入炉煤价格不断升高、且煤质难以保证,造气发气量抵、消耗高的矛盾日益突出,直接影响到企业的生存和发展,为此,集团公司下决心抓龙头造气,采用国内先进技术和装备,使造气发气量及消耗水平上一个新台阶。
一、 改造总体思路和目标
通过对近几年国内造气最新技术发展情况的学习和了解,决定走投资少、时间短、效益显著的改造之路。即将现φ2610型煤气炉边生产边改造为φ2800锥型煤气炉,实现三台炉日产合成氨150-170吨,白煤消耗吨氨降低100㎏。
二、 改造工程实施情况
(一)具体方案确定:通过对多家φ2800锥型煤气发生炉设备提供配套厂家及实际应用厂家的调研、考察,决定采用淄博昊科机械有限公司有关专家提供的技改方案,并大部分采用该公司配套产品,进行技改。
(二)主要改造内容为:
1、夹套部分的安装及改造
夹套部分:利用原φ2610水夹套外筒及上封头,在厂家配合下,焊制一上筒直径2610mm,下筒直径2800mm锥形内套,同时将整体夹套加高至2500mm。即将原夹套外筒不足2500mm补加到2500mm。同时取消下封头,用厚度25mm20g钢板,打坡口焊制。破渣条直接焊接在内筒壁及底板上,同时起加固作用,在排灰口处破渣条适当下焊150mm左右。
2、防流板:因改成锥形夹套后,下灰口处灰盘边缘与破渣条间间隙将加大约100~150mm,这样容易流碳,给炉况带来很大影响,特别是烧小粒煤时更为突出,因此在灰仓下灰口内灰盘外径处,加焊一条宽约150~180mm的防流板,来实现防流、延流的目的。如灰仓为铸铁,可采用打孔、焊支架固定的方法实现。
3、炉箅采用六边七层型,同时配套灰犁也相应变动。该炉箅较六层直径加大,能适宜煤种广,风道间隙减小约15%,上下吹带出物少,气化曲成影响增加,通风面积大,阻力小,气化剂分布均匀,所以气化强度高,且气化层稳定,成渣率好。
4、上行管道由侧出气改为上出气,增大了炉子的高径比。炉大盖距灰盘5700mm,其高径比约为2,进一步提高了气化强度,同时减少了上行煤气的带出物。
三、工艺运行操作
1、循环时间:风机型号为C500—1.265型,由原供4炉改为供3炉,工艺调整空间大。根据煤质情况,一般在循环百分比为120S时:吹风21S,上吹29S,下吹56S,二上吹8S,吹净4S,回收1S,吹延15S,并配有上加氮。
2、入炉蒸汽:扩径改造后,因发气量提高,故气化剂蒸汽用量增加。入炉压力由改造前的0.3-0.4kg/c㎡提高到0.5-0.6kg/c㎡。
3、上下行煤气及灰仓上行温度一般≤210℃,下行温度≤200℃,灰仓温度230-270℃。
4、炭层及风压:因改造后增加了造气炉夹套高度及总高径比,所以炭层控制高度较改造前要增高,一般控制在2.8m左右,空层在1.5-1.8m左右。C500-1.265型风机的出口调节阀开启80%左右,风压控制在2300-2600Pa。
四、改造后的经济技术指标情况
通过近3个月的运行情况看,改造后达到了预期的指标,在烧粒度为10—80的混粒阳泉块煤时,实现了三炉供4M8(3A)8-9机生产,日产合成氨在170吨左右,单炉发气量提高30%,入炉白煤耗平均在1.21 /顿氨左右,吨氨单耗降低约140㎏。年节约煤直接效益500余万元(吨入炉煤价按750计算)。本次造气炉改造费用共计75万元,不到两个月即可收回全部改造费用。该改造技术及方案是成功的,为企业生存和发展起到了至关重要的作用。
秦皇岛市昌黎化工总厂
肖汇丰
2005年10月20日